林達繞管水移熱變換爐在檢修中充分體現安全便捷優勢
發布時間:2022-2-14 新聞來源: 瀏覽次數:852
2021年11月底,河南駿化股份三分廠在全廠停車檢修中,僅用3天時間即完成了第一水移熱變換爐的全部檢修過程,為快速復產提供了保障。
以粉煤氣化為原料的合成氨路線,在采用水移熱變換工藝技術時,進入第一水移熱變換爐的CO濃度高達65%以上,水氣比約0.7,變換反應具有反應放熱大、催化劑層溫度高等特點,同時粗煤氣成分復雜,特別是硫氯含量高,徑向變換爐不易置換徹底,變換裝置在停車階段很容易出現內件的應力腐蝕造成泄漏,國內這種高CO深度變換的水移熱變換工藝,第一水移熱變換爐出現泄漏成為較普遍的現象。
林達繞管水冷移熱反應器在結構上將外殼與內件設計為一整體,減少了設備在現場的安裝工作量,反應器不用考慮設計大法蘭和焊唇密封,避免了法蘭密封面可能變形產生的氣體泄漏問題。反應器內部無一管子焊接接頭,無縫換熱管的所有管頭引到外部殼體的上下分組小封頭,檢修時拆卸上下共8個短節,通過殼體內充壓即可進行管子的檢漏和封堵,催化劑不用卸出,檢修過程人員全部在設備外部進行,安全便捷,實際檢修僅花費3天時間,充分體現了繞管反應器的技術特點和優勢。通過繞管水移熱變換爐的運行情況分析總結,我們也對各種水移熱變換爐運行維護提出以下兩點建議:1)工藝和生產中做好粗煤氣的凈化,特別是氯離子脫除;2)變換裝置停車后,盡可能將催化劑層保溫在露點以上并長時間進行水汽置換。
上一篇:林達新一代大型反應器及其裝置專利獲歐洲專.. 下一篇:林達大型繞管水冷甲醇技術在浙江石化40萬..